聯合計算
簡介
反映高爐煉鐵原料、燃料、設備和技術操作水平的重要技術經濟指標。
焦比= 每晝夜的焦炭消耗量(噸) / 每晝夜的生鐵產量(噸)或平均每煉一噸 生鐵所消耗的焦炭量,用千克表示。
一般大中型高爐的焦比為0.6~0.8之間(或600~800千克之間)。世界先進水平焦比已接近400千克,個別為350千克。降低焦比,即可使每批爐料中的礦石相對增多,焦炭相對減少,就能多出鐵,降低煉鐵成本。降低焦比的主要措施有吃精料、提高風溫(世界先進水平風溫達1370°C)、採用綜合鼓風(噴吹煤粉、重油或天然氣加富氧)、增加高爐有效容積和提高技術水平等。
理論焦比就是在一定的冶煉條件下,高爐冶煉1 t生鐵的最低焦炭消耗量。所謂一定的冶煉條件,就是指高爐使用的原料成分和性能,噴吹燃料的數量,冶煉時的鼓風參數 (風溫、濕度、富氧率 ) ,冶煉的生鐵成分等都已確定。 在這樣特定條件下,由高爐反應及熱量消耗所決定的最低焦比,就是所謂的理論焦比。理論焦比的計算可以用來校驗煉鐵設計選取的焦比是否合適,也可對實際操作的高爐進行分析比較,尋求降低焦比的途徑。 但是,理論焦比並非高爐冶煉的實際焦比。 理論焦比與實際焦比有怎樣的關 系以及它們的計算,這便是要探討的問題。
計算條件及某些規定
( 1)計算以冶煉 1 t生鐵作為基礎,所用原料成份、生鐵成份都是已知的。 對於生產高爐,噸鐵礦石用量,煤氣成份及爐渣成份也是已知的;而對於設計高爐,礦石用量可由鐵平衡方程先行求出。 考慮到人們的習慣以及易與某些文獻資料相對照比較,計算過程中用千卡 ( kcal)作熱量單位,最後可轉換成千焦 ( k J)。
( 2)當今高爐多使用高鹼度燒結礦冶煉,並尋求合理的爐料結構,冶煉時加入熔劑數量已很少了。考慮到這種情況,計算時先假定高爐不使用熔劑,待焦比算出後,按照爐渣鹼度要求,進行鹼度校核,確定加入熔劑的種類 (石灰石或矽石 )和數量,並按其爐內行為再進行追加焦比的計算。
( 3)高爐高溫區界限溫度選在950℃是更為合適的。在高溫區內碳的氣化反應 C+ CO = 2CO充分發展,鐵及合金元素的直接還原在此區內完成。對於浮士體的間接還原 FeO+ CO= Fe+ CO,950℃時反應平衡常數K = φ( CO ) /φ( CO)= 30. 9 /69。 1= 0. 447,因此還原 1 kmol鐵所需要 CO的過量係數 n應為
n = 1+ 1 /K = 1+ 2. 237= 3. 237 kmol。
( 4)現代高爐多採用富氧噴煤強化冶煉措施,這裡規定每噸生鐵的噴煤量是已知的,並認為煤粉碳素在高爐風口前全部燃燒掉。
計算的準備
方法與其它方法的一個不同點,就是對每噸生鐵的渣量、石灰石用量以及焦比等採用分解計算的方法,也就是分別計算礦石、焦炭、煤粉這些物料的成渣物質的數量,石灰石用量和各自的耗熱量。 這樣就可以找出焦比、渣量、石灰石用量之間的關係,使得焦比的計算脫離許多假定數據 (如假定渣量 ) 的範疇。
焦比、直接還原度的聯合計算
對於焦比算式K × w ( C, k) =m ( C, b, k) +m( C, d, Fe)+m( C, d, a) +m ( C, c) ,在一定的條件下,碳量m ( C, d, a ),m( C, c) 都是已知的, 欲計算焦比,就要求出m ( C, b, k) 及m ( C, d, Fe) 兩項數值。這就需要列出既滿足高爐冶煉熱量消耗,又要滿足還原劑消耗所需碳量的兩個方程,聯立求解。
分布影響
以礦焦混裝形式多量回收利用高爐槽下小塊焦,替代大塊冶金焦,不僅能提高塊狀帶和軟熔帶礦石層的透氣性,促進礦石還原,提高煤氣利用率,而且能顯著降低焦比和生產成本。國內外高爐普遍使用小塊焦或焦丁,用量 20 一 40kg/t,生產效果良好,經濟效益很大。
爐況和透氣性的變化及控制
小塊焦比由 20kg/t 逐步提高到50kg/ t 時,風壓、壓差和K 值基本不變,甚至有所下降。但提高到55kg/t 以 上時,風壓、壓差、K 值逐步上升,小塊焦比達60kg/ t時,風壓升高到397kP 、K 值達到2.75。試驗期間高爐 壓差維持在165kP 以下,順行一直良好,沒有爐況波動,表明在當前生產條件下,2 號高爐可穩定接受60kg/t 的小塊焦比。
利用 0.5m耐高爐模型進行的高爐塊狀帶透模擬試驗表明,在寶鋼原燃料質量條件下,小塊焦比越高,高爐 動態壓差升高的幅度越大。小塊焦比增加對高爐塊狀帶透氣性的影響可用Ergun公式進行分析。 根據Ergun 公式 ,在高爐產量基本不變的條件下, 影響塊狀帶透氣性的主要因素是料層的孔隙度、爐料的平均直徑和料層厚度。
煤氣流分布變化及控制
試驗過程中,隨小塊焦比提高,中心和邊緣煤氣流總體變化不大,但通過上下部調劑,使高小塊焦比下煤氣流分布穩定合理,保持高的透氣性和煤氣利用率,是非常重要的。試驗期間,2 號高爐由於爐體溫度和熱負荷較低且 波動較大,爐身下部、爐腰、爐腹常有粘結和脫落,為此將風口面積由0.4727m擴大到0. 4789m,調整後爐體溫度上升、脫落減少,但邊緣煤氣流偏強,鼓風動能較低。
此外,大量使用小塊焦後死料柱粉末增多、體積擴大,也使高爐下部初始煤氣流向邊緣增強。根據2號高爐的操作特點,壓差較低、煤氣流分布適宜的要求是:必須保證充沛穩定的中心煤氣流 ( 十字測溫中心點 600 ℃ 以上 ), W 值控制在1.4 一 1.6。在50kg/t 以上小塊焦 比下,為發展中心、保持較強的中心氣流和降低K 值,上部調劑主要採取抑制邊緣的措施。